撫順石化優(yōu)化流程降低成本
中國石油網(wǎng)消息(通訊員趙旭東金光瑞)2月20日,筆者從撫順石化公司了解到,這個(gè)公司40萬噸/年芳烴抽提裝置通過實(shí)施“苯罐與甲苯罐流程優(yōu)化”技術(shù)創(chuàng)新,減少損失和用電量的同時(shí),提高了裝置安全運(yùn)行水平。按3個(gè)月運(yùn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算,年可降低生產(chǎn)成本33萬元。
40萬噸/年芳烴抽提裝置原設(shè)計(jì)中,生產(chǎn)的合格苯、甲苯和混合二甲苯產(chǎn)品需先進(jìn)入裝置內(nèi)的產(chǎn)品罐后,再間歇性送入儲(chǔ)運(yùn)車間儲(chǔ)罐。由于是間歇性的外送,一方面增加了裝置內(nèi)存儲(chǔ)?;返目偭浚o安全生產(chǎn)帶來壓力。另一方面是苯、甲苯等物料在儲(chǔ)罐內(nèi)存在無組織排放,增加了裝置損失。
針對(duì)這種狀況,芳烴抽提車間組織班組員工技術(shù)攻關(guān),開展苯罐與甲苯罐流程優(yōu)化,提出用裝置內(nèi)的苯、甲苯外送泵直接將苯、混苯產(chǎn)品送入儲(chǔ)運(yùn)車間儲(chǔ)罐的技術(shù)創(chuàng)新。通過技術(shù)攻關(guān),實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化,在減少中間罐VOCs排放量、降低裝置用電量和員工勞動(dòng)強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,提高了裝置安全運(yùn)行水平。
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